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裂化装置低NOx再生技术的工业应用

时间:2022-11-26 21:05:23 公文范文 来源:网友投稿

摘 要:目前,催化裂化装置完全再生工艺的烟气中NOx的质量浓度通常在300~800mg/m3,需大量使用降低NOx助剂或选择性催化还原(SCR)等后处理设施来达标排放。一些装置采用SCR会导致锅炉系统省煤器结盐、腐蚀泄漏、压力降升高,且该方法难以实现低于NOx的质量浓度50mg/m3的深度脱硝,影响装置的长周期平稳运行和经济效益。

关键词:裂化装置;NOx;再生技术;工业应用

1 低NOx再生技术反应机理

在湍流床再生器或烧焦罐再生器中,各路催化剂按特定的高度和次序进入床层并采用优化设计的分布器,同时每路催化剂配合适量的主风进行调控,结合工艺参数的调整,使床层由下到上不同阶段烧焦过程中产生的CO及NO浓度分布匹配,从而在再生器内形成降低NOx的反应区间[1]。在NOx得到显著降低后剩余的C和CO继续在床层上部转化为CO2,实现催化剂完全再生。

2 裂化装置低NOx再生器的工业应用

如果不使用脱硝助剂,那么,LH2.2和DL1.4两套装置再生烟气NOx长期稳定低于100mg/m3的特别排放限值要求,通常在80mg/m3左右。因此,DL1.4装置未设置SCR后处理设施,LH2.2設置了SCR但不喷氨,一直处于备用状态。值得关注的是,DL1.4催化原料中残炭达到为5.7%左右、氮质量分数达到0.33%的较高水平,在配合关键工艺参数调整后,不仅不使用脱硝助剂,还无需全部使用钯助燃剂来替代性价比较高但易导致NOx上升的铂助燃剂[2]。LH2.2为新建装置,再生器尺寸和各路催化剂分布器的相对位置等参数均设置较为理想,烟气中NOx含量比DL1.4还要低。因此,LH2.2也使用一部分铂助燃剂来降低总助燃剂费用。CQ1.4为达到更严格的内控排放标准要求,采用钯助燃剂并使用脱硝助剂。再生器出口NOx的质量浓度通常在30mg/m3以下,短时间最高50mg/m3。尽管SCR不喷氨,但烟气经过SCR和烟气脱硫系统后,最终排放的质量浓度稳定保持在30mg/m3以下。DL3.5在低NOx技术改造前,烟气NOx的质量浓度通常在200~400mg/m3,采用脱硝助剂后,在原料氮的质量分数为0.15%时,烟气NOx的质量浓度为150mg/m3。改造后,原料性质变重、氮质量分数增加到0.2%,在脱硝助剂用量减少25%的情况下,同等操作条件下外排烟气氮氧化物的质量浓度通常在120mg/m3以下,对关键工艺参数进行优化后,NOx的质量分数为70~80mg/m3,考虑原料氮含量影响折算后总降幅达到50%以上。DL0.8再生器改造后在脱硝剂用量不变的情况下,NOx的质量浓度由改造前180mg/m3降低到80mg/m3,降幅56%。停用脱硝剂后,NOx的质量浓度通常在125mg/m3以下。

3 工艺参数对降低NOx的影响

3.1 低烧焦负荷工况下的关键参数

在较低烧焦负荷工况下,即装置再生器烧焦能力有余量或者原料性质变轻导致生焦量下降时,通常需要采用相对低的再生温度和较低的烟气过剩氧含量,以便在烧焦罐中下部有足够的CO产生,使NO得到还原。比较典型的参数是680℃左右甚至更低的再生温度和烟气过剩氧的体积分数2%以下才能使烟气中NOx的质量浓度保持在100mg/m3以下。这一经验与相关文献报道氧含量下降时NOx降低是一致的[3]。多次实践证明,在主、备风机切换过程中,再生温度甚至需要低至665℃左右并配合低过剩氧才能使排放达标。常规再生技术在降低再生温度和氧含量来降低NOx时,会出现平衡剂定碳高、裂化选择性变差等问题。采用低NOx再生技术的装置,按照上述条件运行,平衡剂定碳含量仍在正常水平范围内,无不良影响。

3.2 高烧焦负荷工况下的关键参数

在高烧焦负荷工况下,特别是再生器烧焦量达到操作弹性的上限时,采用低NOx烧焦技术的装置仍能满足再生烟气中NOx的质量浓度在100mg/m3以下的要求。但与传统的降低NOx需要保持较低过剩氧含量的认识不同,此时需要较高的烟气过剩氧含量。DL3.5的氧含量增加,NOx的含量随之相应下降,反之亦然。具体的数值的每个装置不同,使装置的烧焦能力和各路催化剂分布器排布情况来确定[4]。例如装置长期的实际运行数据表明,DL3.5需要将过剩氧的体积分数提高到4.5%左右,NOx的质量浓度能稳定地降低到100mg/m3以下,但DL1.4中过剩氧的体积分数只要保持在3.5%以上,就可以使烟气中NOx的质量浓度降低到70~80mg/m3。过度地提高过剩氧将增加主风机的功耗,并且有些装置的主风机能力存在瓶颈,此时,可以少量使用脱硝助剂,使降低NOx的综合成本最低。

4 结论

①通过5套装置的实际运行情况证明,采用在再生器床层中分层配置催化剂和主风、调控烧焦过程促进CO还原NO反应来降低再生烟气中NOx的技术路线是可行的;②低NOx再生技术对新建装置和烧焦罐、烧焦罐+湍流床及两段再生装置改造均具有较好的适用性;③烟气中过剩氧含量和再生温度等关键参数对NOx有较大影响,需要根据烧焦负荷高低相应调整。低负荷工况需要烟气过剩氧的体积分数低于2%和再生温度低于680℃,而高负荷工况则需要较高的烟气过剩氧含量,通常在3.5%~4.5%,不同装置具体数值会有差异。

参考文献:

[1]张振千,王松江,田耕.降低FCC装置NOx排放的工程技术[J].炼油技术与工程,2017,47(03):18-21.

[2]胡敏.催化烟气氮氧化物排放控制技术分析[J].炼油技术与工程,2014,44(06):1-7.

[3]李军,罗国华,魏飞.催化裂化再生过程脱硝技术[J].化工学报,2014,65(07):2426-2436.

[4]李家强,赵斌.催化裂化装置氮氧化物减排技术研究[J].石油石化节能与减排,2014,4(02):18-25.

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